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对液化气混空运行的有关问题探讨

字体: 放大字体  缩小字体 发布日期:2007-12-25  作者:wqb  浏览次数:1120
1、概述
      长春市双阳区天然气公司始建于1989年,日高峰用气量10万立方米。负责全区15000户居民和108户公共福利用户的输配供气。是引吉林油田的石油伴生气,96年油田气源骤然下降,造成双阳区供气极度紧张,经过考查认为:以液化气混空气做为天然气的补充气源、替代气源和天然气的接续气源是最佳选择。于97年5月开始立项,6月筹建、审批、订购设备,7月开始动工,在时间紧、任务急的情况下,单罐为50立方米,总储量200立方米的4个卧式罐,小时气化量1000公斤液化气的两套机组于11月全部完工并顺利投入正常运行。解决了当时供气的燃眉之急。经过三年多的运行,针对出现的汽化器冻裂、混合气进干式柜对密封油的影响问题,作如下探讨: 2、汽化器冻裂事故的处理
2、1事故的发生
      98年元月,我接到混气站值班站长打来的电话,说热水炉的水箱往外冒白烟,并伴有很浓的液化气味,声音的急促,我预感到问题的严重性,立即通知中央控制室,杜绝一切火源和可能产生的火花及静电,对生产机组进行紧急切断,停止两台热水炉,并打开屋顶风机和门窗强制通风。5分钟后,我和有关人员赶到现场,经值班人员介绍,当班是2号机组运行,1号机组备用,一号机组的汽化器前液化气球阀、角阀、电磁阀均处于关闭状态,经现场检查发现1号气化器外已挂上一层白霜,水温已经是零度;经了解有一名操作工为了保证2号汽化器的水循环温度,加快汽化速度,将备用停机的1号机组原本运行的水循环系统的进口阀门给关闭了。我们推断是汽化器内的换热管冻裂,使液化气沿着裂开的热水管串入到水循环系统,而导致水箱散发液化气。我们怀疑是进口球阀或角阀内漏,或者电磁阀失灵,结果证实了我们的推断。为了确保安全,不耽误正常供气,我们现场研究决定切断1号汽化器,保住2号汽化器,要切断1号汽化器,就必须把1号机组的液化气供给系统和水循环系统切断。整个水循环系统内含有大量液化气,必须全部更换,可又如何排水呢?要切断1号汽化器的液化气供给系统,就必须更换可能内漏的 1号汽化器前的球阀\角阀或电磁阀,可阀前管段存在液化气,如何将该管段的液化气排除呢?围绕以上两个问题,我们针对混空站的工艺流程,进行了反复研究,发现整个水循环系统只有高点放空,没有低点排污;而液化气供给系统既没安装低点排污阀也没有高点放散阀门,这给整个系统的排水、排液造成极大的困难。
2、2稳压泵的妙用
    (1) 水循环系统,我们利用汽化器后的水循环排气阀,将一软管接至室外,将高压气泵接到热水炉后的压力表上,利用高压气将系统内的水从排气阀处排出。直到排净为止,同时,由于水循环管线采用的室外架空铺设,为防止冷水进入循环系统结冰,利用燃气锅炉将加热的自来水送入热水炉的水循环系统,仅用55分钟就完成了二次加水。
    (2) 液化气供给系统,我们在确定既不能把液化气排至室内,也不能通过灌区的法兰接口将液化气排至室外的前提下,把思路重点放在稳压泵调压回流的功能上,用气相的高压带动汽化器前液相管段内的液相液化气,将稳压泵的调压器调到最低程度,使高压的气液混合气快速通过回流阀进入储罐。(如附图一)我们首先关闭1号储罐的气相阀门7号、11号,回流阀8号、12号,用压缩机将1号储罐气相抽出打到残液罐并升压至0.9Mpa时,打开残液罐的9号阀门,并关闭稳压泵的1 号、3号阀门,待AB管段压力达到0.7Mpa时,快速开启稳压泵的2号、4号调压回流阀,使AB管段内的气液混合气快速通过7号回流阀进入1号储罐,经过反复几次的循环,停止压缩机,迅速关闭7号回流阀、5号、6号调压阀、7号、11号、8号、12号阀门及压缩机的相关阀门,拆下12号球阀,并换上新的液化气球阀,结果一次成功,同时也确定了12号球阀的内漏。
2、3 YQdS汽化器的抢修 
2、3、l汽化器的功能
    YQJS系列汽化器为国产设备,但其具有国外先进设备的结构特点:(如附图二)
    (1)液位控制器、水温控制开关、液压控制开关当液化气的液位超高,温度过低,水压过低时,液位控制器、低温开关,液压开关就通过电磁阀关闭液相进口阀,停止供液。
    (2)液相进口设有过滤器、角式截止阀、电磁阀。
    (3)稳压泵设有超压回流阀,
    (4)水循环系统设有汽化器进出口温度显示,对热水炉、汽化器利用温变、电磁阀进行控制。
    (5)如电磁阀等关键的控制设备均为进口等特点。
2、3、2汽化器的处理
      三年来,类似汽化器冻裂的事故有两起。在厂家的帮助下,我们自己采取如下办法对冻坏的汽化器进行抢修:
    (1)用缓慢升温,将冰慢慢熔化,防止继续热涨而再裂。
    (2)对汽化器的液相进口、气相出口;热水进口、热水出口进行封闭,然后对汽化器内的水循环系统打压,观察水循环系统压力是否下降;液相进口压力是否上升;及法兰接口是否泄漏;以此来确定换热管确实被冻裂。
    (3)然后,将汽化器解体,割掉内胆水循环部分的封头,对128根无缝管实行单体打压。确定有两根管冻裂。
    (4)先将两根管两端用钢板焊死,再焊上封头,进行打压,合格后整体装配,再整体打压。
2、4全面的完善
    (1)针对事故的发生,我们建立了一整套的规章制度和严密的操作规程,以此来严格管理、规范职工精心操作。
    (2)将液化气系统的灌区管线安装了高点放散和低点排污。
    (3)在原来汽化器结构基础上,又安装了水温的声光报警装置,当水温低于40℃时,通过温变远传到中央控制台,并转换为声光信号报警,以提示操作工采取相应的措施。
    (4)将水循环的室外架空管线,采用聚氨酯塑料保温埋地,并在管线的最低点加设凝水器,以确保水循环系统检修和事故排污。
    (5)采用液化气专用球阀、截止阀更换了全部阀门,并一律采用金属石磨法兰垫密封。 3、混合气对干式柜密封油的影响
      液化气混空气进入干式柜,在国内有关专家和同行们说法不一,而这一问题正是我们从可研到运行一直争论和关注的问题。
3、1密封油的监测
      2万立方米干式柜是91年投入运行的,储运介质一直为天然气,到液化气混空气进入储罐前的97年5月,就已经发现运动粘度、闪点发生轻微的变化,当时探讨通过密封油的更换或添加,来解决这个问题,由于液化气混空气的投产而搁浅,当时和有关专家探讨认为:是天然气中所含的高烷烃(C5—C8) 溶于密封油之中所致。根据设计部门的提示,液化气混空气进入干式柜,有可能降低密封油的闪点和运动粘度。但由于时间的紧迫,现有工艺的要求,不允许重新建稳压罐,只好将液化气混空气进入干式柜,并委托吉林省石油化工行业有机产品质量监督站,对活塞上部空间是否存在可燃气体;同时对密封油的运动粘度、闪点、凝点、酸值、水分、铜腐蚀、机械杂质等指标,根据双阳的供气状况:97年12月—98年4月(储运混合气),98年4月一2000年12月(储运天然气),2000年12月一2001年3月(储运混合气)分三个阶段进行全面的跟踪化验(如表3—1) 并结合密封油的合成基理和标准研究对策。
表3-1
时 间 运动粘度mm2/s  闪点 ℃  罐内介质 油 温 ℃  泵次 上罐 下罐 上罐 下罐 上罐 下罐 南泵 北泵 97、 12、 6  38、 0  37、 4 151 150 混合气 -4  14 7 27 97、 12、 9   37.4 37、 6  150 150  混合气 -14 9  1 17  97、 12、 16 31.9  38.4 81 151  混合气 -6 8  ll 32 97、 12、 17 28, 0 28、 1 62  53 混合气 -3  11 15  35  97、 12、 19 27, 7  31、 1   53 143 混合气 -1 37 34  38 97、 12、 25 31、 6 35、 0 65、 5  140 混合气 -4 36 7 34  98、 2、 16  38、 2 38、 9 146  161 混合气 5 37 22  35  98、 3、 3  30 33 135  146 天然气 -6  6 l 23  99、 7、 18  39 32  150  148 天然气 37  28 40 22  2000、2、5 38 39、 5 146 150 天然气 1 37 8 35 2000、7、 16 40,8 41.6 155  150  天然气  38 29  16 37 2000、7、21 49、 8 48.2  170 177 天然气 37 35  18 35 2000, 12,5 42 44 170 175 混合气 3 40 12   2001、 1、6  41 42  166 170 混合气 2 40  15 28 2001、 1、 18  39、 8 40  142  150 混合气 -1  18  6  28 2001、2、 10  38  40 140 149  混合气 0 9  8 31 2001、2、28  37 39  150  153  混合气 5 35 10  28 2001、3、15 38 40 148  146  混合气 1 10 6 30 结果发现如下问题:
1、96年5月份在干式柜运行5年的时候,发现储罐南北油泵频率增加,经抚顺石油一厂化验密封油,除运动粘度、闪点分别下降12%外。(运动粘度40℃时为36mm2/s,闪点为150℃)其他指标没变。
2、自97年12月6日液化气混空气进入干式柜的125天里和中间储存天然气580天中,密封油的凝点、酸值,水分、铜腐蚀、机械杂质等指标没有明显的变化,而运动粘度、闪点都存在不同程度的下降。
3、运动粘度和闪点随温度的升高而接近标准值,当温度降到35以下时,运动粘度和闪点会急速下降,
3、2密封油的合成基理
我们采用的密封油,是抚顺石油一厂生产的,它是以聚。烯烃合成油为基础油,加入一定比例的润滑油添加剂加工而成。
3、2、1聚α-烯烃(PA0)基础油 
聚α-烯烃合成油是由α-烯烃(C8-C10)在催化剂作用下聚合(主要是三、四、五聚体)而获得比较有规则的长连烷烃。其结构式为:
nRCH==CH2→CH3→CH→[CH2--CH]n-2—CH2—CH2——R
                |      |
                R      R
式中n=3-5, R为CmH2m+1(m为6-10)
    聚α-烯烃(PA0)合成油与同粘度矿油相比具有液体范围宽,粘温性能好,倾点低,年度指数高,蒸发损失小,对添加剂感受性好,高温安定性好,结焦少、无毒、对皮肤有浸润作用,它与烷烃有良好相溶性。工业上制备PAO的方法有:
    (1) 乙烯齐聚法,此法是乙烯在三乙基铝条件下进行连增长和置换反应,可获得α-烯烃,反应如下:

R                  CH2—CH2—R
|                  |
AI—R +3CH2=CH2 → AI—CH2—CH2—R
|                  |
R                  CH2—-CH2—R
  
  这种结合方式多次重复,使烷基长度增加,发生了链增长,再结
合热分解:
R                  R
|                  |
AL一CH2一CH2一R → AL一H + CH2=CHR
|                  |
R                  R

R                  R
|                  |
AL一H + CH2=CH2 → AL—CH2一CH2
|                  |
R                  R

  同时发生置换反应
R                        R
|                        |
AL一(CH2CH2)—R+CH2=CH2→AL—CH2CH2 + CH2=CH(CH2CH2)n—1R
|                        |
R                        R
(2)软蜡裂解法制聚α—烯烃合成油

                  →重烯烃装置内打急冷用         ALCL3
原料(软蜡) → 裂解 →轻烯烃(初馏点—245℃/260℃)一↓→聚合

           →汽灯油(干点<260℃)     →减一线滑油料 |
→常压蒸馏 → 常压塔底油 → 减压蒸馏 →减二线滑油料 |
                                  →减压塔底滑油料|
   
          →减一线基础油
→白土精制 →减二线基础油(PAO)→加调和剂→密封油
          →减压塔基础油

3、2、2密封油的添加剂
    在以聚α—烯烃合成油基础油中加入一定比例的添加剂,才能用于干式柜的密封。主要添加剂如下:
    (1) 清净剂(T109烷基水杨酸钙):主要用于中和密封油的氧化生成的含氧酸,洗涤活塞上吸附的漆膜和积炭。
    (2) 分散剂(T152双丁二酰亚胺)对溶液中的胶质和炭粒起到分散作用和增溶作用。
    (3) 抗氧抗腐剂(T202伯烷基二硫代磷酸锌)主要作用可使油晶氧化减慢,减少金属部件的腐蚀及磨损。
    (4) 抗氧剂(T152 2、6—二叔丁基对甲酚)其作用在于终止游离基和分解氢过氧化物。延缓油品氧化速度,提高油品的使用寿命。
    (5) 增粘剂(T602聚甲基丙烯酸酯)是一种油溶性链状高分子化合物能显著提高密封油的粘度,改善油品粘温性能,以适应较宽的温度范围,
    (6) 降凝剂(T803聚α—2烯烃)就是利用烷烃基侧链与蜡共晶,改变蜡晶的生长方向和晶形,使其生成均匀松散的晶粒,延缓或防止蜡的三维网状结构的形成,从而降低油品的凝点。
    (7) 抗泡剂(T901聚甲基硅氧烷)其作用是抑制油品泡沫的产生并使已产生的泡沫破裂。
    以上添加剂要遵循调合顺序原则,在一定温度条件下,即一般先用基础油或增粘剂调整粘度,再用降凝剂调整凝点,二者合乎指标后再加入T901及其他添加剂。 
3、2、3密封油各项指标采用标准
    密封油所参照的标准是L_DRA(B级)半封闭冷冻机油的标准,具体指标如表3—2 170项 目 名 称 标 值  执行标准 运动粘度±10%40℃ mm/s2   46 GB/T265 闪点(开口) 不低于 ℃ 170 GB/T3536 倾点 不高于 ℃ -39  GB/T3535  水分 不大于 ppm  35 GB/T11133 酸值 不大于 mgKOH/g 0.02   GB/T4945 硫含量 % 不高于  0. 3 SH/T0253 灰分 % 不大于  0.005  GB/1503  皂化值 不高于 mgKOH/g  0.2 GB/T8021 铜片腐蚀不大于   l  GB/T5096 氧化安定性,氧化后
酸值
氧化油沉淀 % 不高于
0.05 
0.005  SH/TO196

机械杂质 % 不大于  无 GB/T511由密封油合成基理可知:
1、 聚α—烯烃合成油是烯烃三聚体合成有规则的直链烷烃,如烷烃、烯烃等碳、氢化合物达到露点温度时可溶于密封油。
2、 密封油的粘度指数与其基础油和增粘剂有关,即以调整基础油和增粘剂的种类和数量来调整密封油的粘度。
3、 密封油的闪点与其所含有的轻组分有直接关系,调整的办法只有通过用高闪点组分油调整或加热使轻组分汽化分离。
4、 添加剂调合组分要选择适宜的温度,温度过高可能引起油品和添加剂的氧化或变质,温度偏低使组分的流动性能变差而影响调和效果,一般以55℃-65℃为宜。
3、3运行实验
      我们地区的天然气或液化气的气体组分差异很大,多含有C3H8、C4H10、C5H12、C6H14、C3H6等组分,尤其是戍烷的露点为36.06℃。这样当含有C5、C6组分的天然气、液化气混空气进入干式柜后,当温度达到露点温度时,C5、C6就溶于密封油之中。而97年由于天然气气源几乎枯竭,造成为密封油伴热的燃气锅炉几乎停炉,使干式柜的罐顶油杯温度和罐底油槽温度极度下降,从表3—1中可以看出,运动粘度和闪点与温度的关系。
      我们根据密封油合成基理,我们做了如下的实验性处理:
    (1) 根据密封油及添加剂对温度的要求,结合C5、C6的露点温度,于97年12月18日,调整燃气锅炉的供热方式使密封油的伴热温度保持在35℃一40℃之间,观察运动粘度略有回升,而闪点到98年2月16日得到了很大的提高。(如表3一1)
    (2) 2000年7月18日将闪点为183℃,运动粘度为43.8mm/s2的5吨新密封油调制后掺混到53吨原有的密封油中,当时效果很好。但伴随着2000年冬季液化气混空气的进罐,密封油的运动粘度、闪点又有明显的下降。
    从理论到实践证明下列问题:
     a) 无论干式柜储运天然气,还是液化气混空气,只要有C5、C6等烷烃、烯烃存在,密封油的温度一低于35℃时,运动粘度、闪点就会下降。
    b) 液化气混空气进入干式柜比天然气进入干式柜对密封油的影响大,天然气对密封油的影响很小。说明液化气的C5、C6的含量高。
    c) 利用给密封油升温,只能改变瞬时的闪点和运动粘度的指标,当温度下降后,这两项指标又会下降。
    d) 液气混空气进入干式柜,就有闪点降到可能发生事故的瞬间。 4、 结论
   
a)液化气混空气技术可行、运行经济、易操作,是天然气接续气源的最佳选择。
    b)混空站一定要考虑到灌区液化气、循环水管线的高点放散和低点排污,还要考虑液化气阀门、法兰、密封垫的专用性,切不可只考虑经济性而忽略安全性。
    c)汽化器生产厂家,要增强水温的自动控制,同时生产运行单位一定要制定一整套的、科学的操作规程。
    d)从理论到实践证明,液化气混空气不宜进入以密封油密封的干式柜,运行操作的安全性很难把握。


 
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