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#2燃气轮机运行故障分析及处理

字体: 放大字体  缩小字体 发布日期:2007-11-02  作者:王清亮 盛荣 袁书治  浏览次数:1167
《摘要》 本文针对#2燃气轮机机在运行中IGV故障辅助液压油泵联动及负荷大幅度摆动,从燃机系统和MK V控制两方面分析故障的原因并提出处理对策

 

主题词:  燃机 运行故障 分析 处理

 

0概述

    #2燃气轮机从2005年11月25日到28日运行期间,出现了由于IGV故障造成辅助液压油泵88HQ联动的现象;并多次出现预选负荷运行时负荷大幅度波动,幅度高达30MW,造成系统运行不稳定。这两种故障严重危及电厂的安全运行。本文针对出现的运行故障问题进行一般性的讨论,分析原因并提出对策。

1运行故障1

11月25日21:53,#2燃机突然出现“辅助液压油泵运行”报警。值班员就地检查辅助液压油泵运行,检查主液压油泵运行正常后,手动试停辅助液压油泵,系统液压油压力正常。

23:54和0:24分,#2燃机负荷预选运行突然开始摆动,历史记录显示最高摆至42.73MW,最低降至11.23MW,造成整个系统负荷摆动。在天然气模块间清楚的看到#2燃机负荷摆动时,VSR阀和VGC阀频繁调整,两阀出现大幅度抖动,气流声音变化非常大。

1.1 原因分析

1.1.1辅助液压油泵联动

造成辅助液压油泵联动的原因有:

a:主液压油泵故障,系统压力低

b:液压油系统故障泄漏

c:压力开关误动引起

d:液压油系统摆动

由于出现辅助油泵联动后,能够手动停止运行且压力正常,可以排除a引起的液压油泵联动;通过运行检查和停机后的调试情况也排除了b和c 两种情况。因此造成辅助液压油泵联动的原因应该是液压油系统摆动引起。

燃机系统中气体燃料VSR、VGC;液体燃料VC3和IGV系统是通过液压油进行调节的。由于燃机是100%GAS运行,排除液体燃料系统引起。主要检查VSR、VGC、IGV的动作情况

1)检查VSR、VGC

a:若出现抖动,说明伺服阀调整存在问题

b:摩擦主要是检查导向杆是否存在摩擦

c:检查阀杆密封是否存在泄露

d:检查阀杆是否存在变形或摩擦

手动标定VSR、VGC:开启和关闭VSR、VGC无卡涩,动作灵活,且跟踪情况较好;自动标定也能顺利完成;现场检查导向杆也没有问题。因此排除VSR和VGC引起的液压油摆动。

2)检查IGV

a:IGV机械故障

b:电液伺服阀故障

c:LVDT反馈装置及相关回路

首先进行手动的开关,发现该阀门动作比较灵活,但阀门输出与反馈相差比较大。于是决定对IGV阀重新进行标定,在标定过程中发现,IGV阀门在开到76度时,再也开不到86度。进行多次标定后仍存在该现象,决定解体检查伺服阀和线性差动变压器。在检查过程中发现如下问题:

(1):检查发现IGV液压油管路过滤器FH6的压差指示跳出。更换过滤器。

(2):伺服阀用原#1燃机IGV拆下的伺服阀替换试验,阀门不动作,因此将原伺服阀检查无油污后重新回装,试验阀门动作情况,但阀门输出与反馈仍相差较大。

(3):检查线性差动变压器96TV-1,2,拆下可变衔铁后,发现两个衔铁磨损严重。96TV-1圆柱形空心杆被磨成有棱角的一个平面;96TV-2电压不在正常零位;线圈内铁锈较多。

更换96TV-1、2后,对IGV阀门进行多次手动标定,直到阀门输出与反馈基本一致,阀门动作灵活无卡涩,且阀门跟踪曲线光滑。

结论:机组在运行过程中,由于IGV的反馈存在问题,造成IGV的反馈角度CSGV和给定CSRGV差别大,频繁开关,造成液压油压力摆动,辅助液压油泵联动。从机组实际的运行情况来看,当泵联动时,燃机负荷是35MW,IGV的开度为76。这与标定时IGV刚好在76度时无法调整现象一致。

1.1.2机组负荷摆动

   从25日的负荷摆动和IGV的检查动作情况,我们初步分析认为:燃机负荷摆动是因为IGV反馈存在问题,加减负荷时,IGV频繁动作造成液压油压力摆动,引起VGC、VSR阀门的摆动,造成机组燃料负荷摆动。

11月26日晚0:00点缺陷处理完毕重新启动#2燃机并网带负荷,加减负荷和投退IGV机组运行正常。

2运行故障2

2.1故障现象

11月28日凌晨7点38分和17点02分#2燃机负荷又出现了两次摆动,数据见表1:

17:02分燃机负荷摆动时,发现VSR的反馈FSGR由19%上升到了30%左右,1分半左右在反复摆动中恢复到正常值19%。当机组减负荷停机过程时,负荷到3MW时,FSGR有突然上升,然后反复摆动,最大到达40%,曲线成锯齿状态,FPG2也同时摆动。当转速到0后,仍然显示开度为30左右。

以上两组数据看出:当机组负荷摆动时,IGV的角度一直在57度,没有发生变化,这就推翻了第一次的结论:燃机负荷摆动是因为IGV频繁动作造成液压油压力摆动,引起VGC、VSR阀门的摆动,造成机组燃料负荷摆动。

2.2气体燃料控制原理

    气体燃料的控制是通过VSR(比率/速比阀)和VGC的相互配合,调整进入燃烧室的燃料量,满足机组转速和负荷的需要。VSR的作用是调节进入阀间压力使压力P2成为转速的函数同时在正常或事故停机的时候,能够迅速的截断燃料; VGC根据机组转速和外界负荷的要求,不断的改变控制阀的开度,从而调节进入燃烧室的燃料量。

正常调整过程中,96SR检测VSR的开度、FPG3检测压力,它们的信号送到MK V控制回路与给定的标准信号(FPRG=TNH*增益+偏置)比较,直到运算的结果为0,VSR就停止到某一个确定的位置。VGC的开度(96GC)信号送到MK V控制回路,控制65GC,确定VGC的开度。每一个FSR(燃料冲程基准FSR=(TNR-TNH)*增益+偏置)对应一个阀门的开度。

具体的控制图见表2

2.3数据分析

a:单纯从表1的负荷摆动数据分析:当负荷向下摆动时,VSR阀门能很快跟踪负荷变化增加燃料,而VGC阀门则跟踪比较缓慢,开度过小,造成FPG2阀间压力由17bar上升到20bar,而此时负荷却已经从5MW上升到37MW,VSR阀门又在1秒内又迅速关小8%,负荷回落后,VSR阀继续关到22%,此时负荷稳定在30MW,而VGC阀门基本维持在54%的开度。排汽温度的下降,说明燃机负荷确实下降,认为VSR和VGC能够正常的调整。无法正确判断事故原因所在。

因此当时怀疑功率变送器96GG存在问题,由于燃机是预选运行,如果96GG存在问题,将导致燃机负荷的摆动。决定停机处理。检查96GG和气体燃料控制系统。

b :从停机数据分析:在运行过程中,负荷21MW,VSR开度为19%,阀间压力FPG2为17bar左右,FSR(即VGC开度)为41%。若FSGR突然变大,将导致控制系统输出减小,关闭VSR;由于燃机并网运行,FSR将保持不变,即VGC的开度不变。使得FPG2迅速下降,导致进入燃机的突然燃料量减少,机组负荷下降。为了维持阀间压力,控制系统必须开大VSR,又使进入燃机的燃料量突然增加,导致负荷上升,直到达到一个新的平衡点。如果调整时间过长,就会造成VSR和VGC的反复调整,就像11月25日晚上一样。调整时间短,则造成负荷瞬间摆动。

从气体燃料控制的原理可以看出,造成负荷摆动的原因应该是VSR的反馈引起。

2.4处理

2.4.1检查功率变松器96GG

检查功率变送器96GG及相关接线没有发现问题。用信号发生器打信号,MKV显示正常.

2.4.2检查VSR,VGC

1)在燃机停机后,VSR阀门反馈不在零位,显示开度约在30%左右跳动,检查LVDT电压,其中LVDT1(南面)电压不正常地偏高。表明LVDT1(南面)处于故障状态。

2)  检查天然气模块接线箱过程中,发现VGC伺服阀的线路有四根线绝缘有损坏,线路

有接地现象,经处理后检查线圈阻值在正常范围。

3)  VGC阀门上半年小修后检查过LVDT线圈,发现内部铁锈较多,用汽油清洗后重新

回装标定正常。但在此次检查中,仍发现线圈内铁锈较多,衔铁有轻微磨损,用汽油清洗后回装,重新调整机械零位,自动标定成功,阀门动作无异常。

4)  VSR阀门清洗LVDT线圈,发现内部铁锈较多,用汽油清洗后重新回装标定正常。

从以上的处理过程可以看出,造成燃机负荷摆动的原因是由于VSR的反馈96SR存在问

题,主要是线圈中铁锈太多,影响了LVDT的线性度,造成VSR反复调整,从而引起负荷波动。

经过上述处理后,重新启动燃机通过对启动过程数据及运行中加减负荷数据的分析,

VSR、VGC、IGV动作正常;机组没有发生负荷摆动的现象。

3几点想法

3.1燃气轮机控制系统采用了三倍冗余16位微处理器、关键控制和保护采用2/3表决和软件容错技术,最大限度的保证燃机运行的安全性和可靠性。在机组的运行过程中,对燃机的控制最终是通过对气体燃料、液体燃料和IGV的控制。因此,保证燃料系统和IGV的运行正常,对燃机的安全运行起着关键的作用。

在燃机的运行管理中,控制程序设计、调试完毕后,一般不会出现故障,除非在运行过程中,控制器失电。最容易出现故障的是一次设备,因此明确燃机对燃料的控制机理,同时对燃机一次设备进行正确的检查和维护,确保控制的精确性,及时发现控制中出现的问题,对保证燃机安全运行具有非常重大的意义

3.2在运行过程中,应密切注意相关参数的变化,并进行科学的综合分析,避免事故处理无谓的扩大。

3.3从近几年来燃机出现的事故来看,单纯的从VSR、VGC、IGV的自动标定并不能完全发现潜在的故障。

2003年4月#2燃机小修完不到一天由于90TV油孔有铁屑造成IGV控制故障跳闸;

本次VSR在26日自动标定正常28日LVDT就出现问题。

3.4做好燃机关键设备的备品备件工作,并熟悉和正确掌握

 

表1  燃机负荷摆动数据

第一次负荷摆动

时间

TTXM

FPG3

DWATT

FPG2

FSG

FSGR

FSR2

IGV

CPD

7:38:02

532

20.71

30

17

54

22

54

57

9

7:38:40

532

20.71

 

 

53

 

54

57

9

7:38:49

533

 

5

 

 

 

 

57

9

7:38:50

532

 

 

20

56

36

 

57

9

7:38:51

493

 

37

 

55

28

55

57

9

7:38:52

533

 

32

18

 

23

51

57

9

7:38:54

532

 

 

 

53

22

 

57

9

7:39:02

533

20.77

30

 

54

 

 

57

9

7:39:28

532

 

 

17

53

 

 

57

9

7:40:02

532

20.81

 

 

 

 

 

57

9

第二次负荷摆动

时间

TTXM

FPG3

DWATT

FPG2

FSG

FSGR

FSR2

IGV

CPD

16:59:10

440

21.25

21.50

17.05

41.96

18.59

 

57

9

16:59:43

440

21.25

20.41

 

40.96

 

 

57

9

17:00:10

440

21.22

21.09

17.00

 

 

 

57

9

17:00:16

 

 

21.05

 

42.02

 

 

57

9

17:00:35

 

 

20.88

 

 

 

 

57

9

17:00:43

 

 

14.58

 

40.81

 

 

57

9

17:00:50

 

 

21.05

 

41.96

 

 

57

9

17:00:55

 

 

20.00

 

 

18.73

 

57

9

17:01:10

 

 

21.44

 

 

18.66

 

57

9

17:03:32

431

 

 

16.96

42.46

27.60

 

57

9

17:03:35

438

 

 

 

41.23

29.69

 

57

9

17:04:13

440

21.33

20.19

17.99

41.85

25.87

 

57

9

17:04:14

 

 

21.23

16.70

 

25.87

 

57

9

17:04:35

441

 

19.19

 

 

26.63

 

57

9

17:04:36

 

 

 

 

41.85

26.63

 

57

9

17:04:37

 

 

20.69

 

 

25.36

 

57

9

17:05:06

441

21.24

20.58

16.95

40.62

19.01

 

57

9

17:05:13

 

 

21.24

 

41.74

20.03

 

57

9

17:05:35

 

 

21.20

 

 

18.78

 

57

9

               

 

     燃机VSR控制原理图

 
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