涪陵页岩气田集输管网分布武陵群山中,管线依山而建、顺坡而埋,未经深度脱水的页岩气含水量大,集输管网长期输送“湿气”,容易导致管道积液、引发腐蚀穿孔等安全隐患,造成管道输气能力下降。
因此,江汉油田涪陵页岩气公司经常性地开展清管作业,即采用比管线内径略大的清管球,利用管道内页岩气的压力,在发球站的一端推向压力稍低的收球站,将管道内的积液及污物清理排出,降低管道输气压力,消除管道安全风险,提高了管道输送效率和运行能力。
清管作业是一项安全性要求极高的管道内作业。最初,在清管前,为确保清管作业安全可靠,涪陵页岩气公司采取“离线”清管作业方式,不但要关闭沿线集气站,而且还要关停上游集气站,且整个管线还要放空,把管线压力压下来再进行清管作业,清管作业时间长,一次损失气量在100万立方米左右,对气田生产影响较大。
今年以来,涪陵页岩气公司优化清管作业模式,采取“在线”清管作业方式,即仅关闭需清管的沿线集气站,上游集气站不再关停,在管线压力不降的情况下,积极稳妥地实施清管作业。
技术人员根据清管过程中压力变化情况,利用上游集气站来气作为气源推动清管器运行,并适时调整推球供气站点,加大供气量,通过联络阀平衡集输干线推气量,使推球气量保持在110万立方米/天左右,真正实现了“在线”清管不停产,有效减少产量损失。
特别是10月17日的清管作业中,公司大力实施动态调整,技术人员提前做好清管作业方案,精细停井安排,将提前关井改为适时关井,减少停井时间,强化发球、沿途监控、收球等各工序衔接,根据历次清管经验和清管球在不同坡度管道运行速度的变化,采取先加速再减速的方法,动态调整清管球运行速度及动态调节气井开关,提高清管球运行效率,整体施工时间缩短了25%,进一步减小清管对气田的产量影响。
今年以来,涪陵页岩气田累计开展不停产“在线”清管作业6次,避免产量损失达490多万方,提高了清管效率,有力促进了气田增产增效。