今年一季度,广州石化6.5万标立/时制氢装置采用天然气作原料,累计节约成本近千万元。
改造前,6.5万标立/时制氢装置的主要原料为脱硫干气、焦化干气和加氢联合尾气,当原料干气不足时,需补充部分石脑油作进料。因石脑油市场价格与国际接轨,价格较高,加上炼厂干气易受上游产气装置和瓦斯管网影响,波动大,影响装置操作调整较为频繁,且运行成本相对上升。天然气具有成分稳定,气源专供,受干扰因素小等优点,更有利于装置的平稳生产。
一季度,装置投用天然气后,装置平稳运行水平同比稳步上升,氢收率较之前提高了4.52%。6.5万标立/时制氢装置目前天然气用量为4吨/小时,在产氢量不变的情况,同比节省石脑油、炼厂干气1吨/小时。一季度累计节约成本近千万元。
此外,装置投用天然气,避免了炼厂干气波动造成的装置负荷波动,作为原料炼厂干气量也降至设计最低值,多余的炼厂干气送往瓦斯管网,既平衡了全厂瓦斯管网的压力,减少了瓦斯管网压力波动。 来源:中国联合钢铁网