据了解,今年上半年,该气田以提“两率”为目标,秉持“经营气藏”理念,统筹考虑气井全生命周期排采需求,加大老区综合治理力度,推广单列式或组合式排水采气工艺,上半年累计实施311井次,增产1.31亿立方米,并利用国家管网检修“窗口期”,奋力抢抓检修时效,同步开展压缩机保养、压力容器定检、DN550集气干线修复等7类、102项检修工作,提前3天完成最大规模检修任务,把产量影响降到最低。1-6月,该气田累计投产新井35口,可每日新增产量100万立方米。

7月3日,涪陵页岩气田采气员工巡查设备运行情况。涪陵页岩气公司供图
“我们紧盯车辆运输、能耗、物资材料、井下作业、地面维修等重点费用,持续抓好支线增压、压缩机节能改造、压缩机间开、采出水拉运优化等工作,千方百计挖潜降本,弥补全年成本缺口。”该气田相关负责人介绍,气田通过优化药剂选型、细化加注制度,单井消泡剂用量降低5.1吨/年、节约药剂费3.2万元/井次;在焦页6#西、30#东等8个站点开展压缩机优化调配,预计年节电684万度、减少电费支出510万元。
与此同时,该气田还抓好卸载点页岩气推价增收、页岩气补贴申报、所得税清算、票据出池和气款预收管理,经营指标持续创优。大力推行招标议价机制,其中2023-2024年度地质灾害工程勘察设计项目合同金额同比压降78万元。
此外,该气田建立“远程监控”“现场巡视”相结合的立体监控模式,进一步压实安全生产主体责任。针对气田“低老坏”问题,通过各部门联合梳理检查,列出15项“低老坏”问题清单,排查细化形成问题清单261项,深入开展“低老坏”网格化管理、“5个回归”溯源分析,实现隐患销项式闭环整改。